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機床配件故障診斷--直流主軸驅(qū)動的故障診斷


日期:2009年10月27 來源:本站原創(chuàng) 關鍵字:機床配件
    由于直流調(diào)速性能的優(yōu)越性,直流主軸電動機在數(shù)控機床的主軸驅(qū)動中得到廣泛應用.主軸電動機驅(qū)動多采用晶閘管調(diào)速的方式。
    1.控制回路
    控制回路采用電流反饋和速度反饋的雙閉環(huán)調(diào)速系統(tǒng),其中內(nèi)環(huán)是電流環(huán),外環(huán)是速度環(huán)。主軸電動機為他勵式直流電動機,勵磁繞組與電樞繞組無連接關系,由另一路直流電源供電。
    2.主電路
    數(shù)控機床直流主軸電動機由于功率較大,且要求正、反轉(zhuǎn)及停止迅速,故驅(qū)動裝置往往采用三相橋式反并聯(lián)邏輯無環(huán)流可逆調(diào)速系統(tǒng),這樣在制動時,除了縮短制動時問外,還能將主軸旋轉(zhuǎn)的機械能轉(zhuǎn)換成電能送回電網(wǎng)。
    邏輯無環(huán)流可逆系統(tǒng)是利用邏輯電路,使一組晶閘管在工作時,另一組晶閘管的觸發(fā)脈沖被封鎖,從而切斷正、反兩組晶閘管之間流通的電流(簡稱環(huán)流)。
    機床配件邏輯電路必須保證系統(tǒng)滿足下述條件:
    (1)只允許向一組晶閘管提供觸發(fā)脈沖。
    (2)只有當工作的那一組晶閘管斷流后才能撤銷其觸發(fā)脈沖,以防止晶閘管處于逆變狀態(tài)時,未斷流就撤銷觸發(fā)脈沖,以致出現(xiàn)逆變顛覆現(xiàn)象,造成故障。
    (3)只有當原先工作的那一組晶閘管完全關斷后,才能向另一組晶閘管提供觸發(fā)脈沖,以防止出現(xiàn)過大的電流。
    (4)任何一組晶閘管導通時,都要防止晶閘管輸出電壓與電動機電動勢方向一致,導致電壓相加,使瞬時電流過大。
例 某加工中心采用直流主軸電動機、邏輯無環(huán)流可逆調(diào)速系統(tǒng)。當用M03指令啟動時有“咔、咔”的沖擊聲,電動機換向片上有輕微的火花,啟動后,無明顯的異常現(xiàn)象;用M05指令使主軸停止運轉(zhuǎn)時,換向片上出現(xiàn)強烈的火花,同時伴有“叭、叭”的放電聲,隨即交流回路的保險絲熔斷;鸹ǖ膹娏页潭扰c電動機的轉(zhuǎn)速有關,轉(zhuǎn)速越高,火花越大,啟動時的沖擊聲也越明顯。用急停方式停止主軸,換向片卜沒有任何火花。該機床的主軸電動機有兩種制動方式:
    (1)電阻能耗制動,只用于急停。
    (2)回饋制動用于正常停機(M05)。
    機床配件主軸直流電動機驅(qū)動系統(tǒng)是一個邏輯無環(huán)流可逆控制系統(tǒng),任何時候不允許正、反兩組晶閘管同時工作,制動過程為“本橋逆變一電流為零一他橋逆變制動”。根據(jù)故障特點,急停時無火花,而用M05時有火花,說明故障與逆變電路有關。他橋逆變時,電動機運行在發(fā)電機狀態(tài),導通的晶閘管始終承受著正向電壓,這時晶閘管觸發(fā)控制電路必須在適當時刻使導通的晶閘管受到反壓而被迫關斷。若是漏發(fā)或延遲了觸發(fā)脈沖,則已導通的晶閘管就會因得不到反壓而繼續(xù)導通,并逐漸進入整流狀態(tài),其輸出電壓與電動勢成順極性串聯(lián),造成短路,引起換向片上出現(xiàn)火花、熔絲熔斷的故障。同理,對于啟動過程中的整流狀態(tài),若漏發(fā)觸發(fā)脈沖,則已導通的晶閘管會在經(jīng)過自然換向點后自行關斷,這將導致晶閘管輸出斷續(xù),造成電機啟動時的沖擊。因此,本故障是由晶閘管的觸發(fā)電路故障引起的。
    例 某加工中心主軸在運轉(zhuǎn)時抖動,機床配件主軸箱噪聲增大,影響加工質(zhì)量。經(jīng)檢查主軸箱和直流主軸電動機正常,為此把檢查轉(zhuǎn)移到主軸電動機的控制系統(tǒng)上來。
    經(jīng)測試,機床配件速度指令信號正常,而速度反饋信號出現(xiàn)不應有的脈沖信號,問題出在速度檢測元件即測速發(fā)電機上。當主軸電動機運轉(zhuǎn)時,帶動測速發(fā)電機轉(zhuǎn)子一起運轉(zhuǎn),這樣測速發(fā)電機輸出正比于主軸電動機轉(zhuǎn)速的直流反饋電壓。經(jīng)檢查,測速發(fā)電機碳刷完好,但換向器因碳粉堵塞,而造成一個繞組斷路,使得測速反饋信號出現(xiàn)規(guī)律性的脈沖,導致速度調(diào)節(jié)系統(tǒng)調(diào)節(jié)不平穩(wěn),使驅(qū)動系統(tǒng)輸出的電流忽大忽小,從而造成電動機軸的抖動。用酒精清洗換向器,徹底消除碳粉,即可排除故障。

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